晉煤集團長平公司將工藝革新作為縱深推進“三個革命性”的重要抓手,圍繞晉煤集團“兩會”明確提出的要“全面優(yōu)化礦井輔助運輸系統(tǒng),提高設(shè)備選型的適用性、先進性、經(jīng)濟性、通用性”要求,針對巖巷運輸效率較低、費工費時的實際,全面開展運輸工藝變革,采用單軌吊運輸方式,進一步提高運輸效率。
經(jīng)過前期有條不紊的推進,長平公司井下單軌吊運輸設(shè)備已與近日開始調(diào)試并試運行,正式投運后,礦井生產(chǎn)材料可直達工作面。
受地質(zhì)條件等客觀因素影響,長平公司底抽巖巷部分地段膠輪車無法通行,搬運生產(chǎn)用料需要人工操作,最遠倒運距離達到1千余米。針對運輸難題,該公司通過多方調(diào)研,最終選定單軌吊取代原有的膠輪車運輸。據(jù)統(tǒng)計,長平公司使用膠輪車運輸,每年僅運輸成本就需要花費405萬,而單軌吊只需要350萬,不僅縮減了運輸成本,而且更適用于該公司底抽巷的生產(chǎn)材料運輸,可進一步降低職工勞動強度,保證運輸安全。
方案敲定,重點在執(zhí)行。長平公司迅速開展了輔助運輸工藝改造工程,根據(jù)井下地質(zhì)條件,區(qū)域詳細制定施工方案,倒排工期、掛圖作戰(zhàn),抽調(diào)四支專業(yè)隊組從四個方向平行作業(yè),確保工程進度。公司領(lǐng)導和各部室技術(shù)人員以集團公司“調(diào)查研究月”為契機,撲下身子、沉到現(xiàn)場,對制約工程進度的各類難題進行穿透式調(diào)查研究,及時制定解決措施。此外,由于單軌吊是一種比較新的運輸方式,長平公司不斷加強人員培訓,使職工盡快掌握單軌吊的操作方法,保證設(shè)備正常運行,為進一步降低成本,提高運輸效率做好準備。
按照原計劃要求,六月中旬長平公司第一區(qū)段的單軌吊已經(jīng)開始試運行,在調(diào)試期間針對軌道不平直、頂板破碎,部分起吊點可能需要重新加固或者調(diào)整等問題,該公司都在逐一解決,確保該運輸設(shè)備按時高質(zhì)量投入運行。