集團超化煤礦礦井生產能力240萬t/a。井下有5個生產采區(qū),開采標高-300--100 m ,礦井瓦斯等級為高瓦斯礦井,煤層厚2.0-21 m,屬“三軟”不穩(wěn)定厚煤層,主付井進風,東西兩風井回風,現有兩臺主要通風機運轉,備用通風機兩臺,礦井總進風量8760 m3/ min,總排風量9340 m3/ min,瓦斯排放量37 m3/ min。近幾年來,隨著開采標高的延伸,礦井相對瓦斯涌量越來越高,下山掘進工作面甚至出現瓦斯動力現象,為有效防治礦井瓦斯,該礦共投入資金1860萬元,對礦井瓦斯實施綜合治理,為礦井安全生產創(chuàng)造了良好條件。
1建立合理可靠的通風系統(tǒng)
1.1改造通風系統(tǒng),提高通風能力,堅持以風定產 2001年該礦東西兩回風井分別改造使用了BDK軸流式節(jié)能通風機,增加礦井總進風量2 880 m3/ min,減少礦井漏風311 m3/ min,增加礦井通風生產能力66萬t/ a,電機功率降低150 k W,年平均節(jié)省電費50萬元。解決礦井通風能力不足問題,使礦井通風系統(tǒng)的能力和可靠程度有了明顯提高。
1.2優(yōu)化礦井通風網絡,降低通風阻力 針對礦井主要巷道失修,斷面小,風阻增大,通風能力難以提高,該礦專門成立巷修隊將主要通風巷道全部擴修為10.5m2斷面U型鋼支架巷道,共計3 800 m,同時,各下山采區(qū)實現專用回風巷,共計新掘專用回風巷3 000 m,通風網絡縮短860 m,實現了礦井降阻增風、減耗目標。
1.3完善通風設施,優(yōu)化通風系統(tǒng),提前升級改造機電設施 22下山煤巷掘進工作面出現瓦斯動力現象后,該礦不等突出礦井鑒定結果,就嚴格按照突出礦井標準對通風、監(jiān)測、機電等系統(tǒng)進行升級改造,用錨桿等加固加厚風門墻體,臨時通風設施一律取消,安裝防逆風裝置,主要巷道及掘進巷道每隔50 m安設一組壓風自救裝置,所有機電設施全部按照高突礦井井下電器要求進行升級改造。
1 .4進行礦井通風系統(tǒng)可靠性評價 每年進行一次反風演習和礦井